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    浅谈生物质锅炉除尘器的工业改造和炉排影响

  • 发布者:丰迅环保

    发布日期:2018-11-09
  • 生物质锅炉除尘器是烟气通过进烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成细小的水雾湿烟气中的灰料,这样,灰料与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是料径细小的灰尘料可以被水雾水溶。达到初次除尘和脱硫,这些为灰料的分离做好充分的准备,此后进入筒体,降低温度的烟气继续冲击池内的石灰水,烟气中的粉尘和SO2与池中的石灰水反应生成硫酸盐,在惯性力、重力、附着力、凝聚力的作用下沉入水底完成二次脱硫过程,被烟气激起的水花,水雾与洗涤后的烟气在风机引力下,气水同时抬开,使烟气与石灰水充分反应,然后经叶轮脱水器进水分离,水经泄水管流进水池,并使烟气完成第三次除尘与脱硫,净化后的气体经过风机排入大气。

    生物质锅炉除尘器改造仅把原来的第4电场改造成为转动板电场,就实现了出口粉尘小于50mg/Nm3的预定目标,如果用传统电除尘技术改造,那么需要在原来除尘器的基础上增加两个电场。在同等性能下,转动板电除尘器系统比传统电除尘技术节能33%,每年可节约用电438万kWh。

    生物质锅炉除尘器改造后的投运效果我们总结了以下几个方面:

    1、改造后的粉尘排放量比改造前减少了86%。

    生物质锅炉除尘器改造后的投运效果:生物质锅炉除尘器改造前除尘器出口粉尘排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除尘器出口粉尘排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2号炉粉尘排放量减少了86%,每年可减少粉尘排放量2700吨。

    2、转动板电除尘的应用,使除尘系统比传统电除尘技术节能33%,节能效果达到国内水平。

    在转动板电除尘器投运的一个月以来,由于除尘器速率的提高,进入脱硫系统的粉尘量减少,没有发生过改造前常发生的脱硫烟气换热器堵塞的现象,由于了堵塞现象,使脱硫系统运行阻力平均减少220Pa,累计每年可节省电耗110万kWh。

    人们生活水平的提高,垃圾的产量也有所提升,采用垃圾焚烧的方式,能够减少垃圾堆积,垃圾燃烧后的炉渣能够作为资源继续利用。垃圾焚烧这种处理方法还能延长垃圾填埋场的使用时间,节省不可循环资源,推动国度的可持续发展。现有的炉排铸造工艺,己经是铸造,能够达到尺寸的准确性以及表面的光洁性,而以前的砂模铸造,常会导致表面粗糙甚至粘砂、尺寸误差较大、气孔等现象较是多见,这些都是严重影响炉排片使用寿命的因素。

    生物质锅炉除尘器止压燃烧会影响炉排的使用寿命,因为止压运行时,会使高温区下移,使炉排片表温,长期运行下去便会烧损炉排片。煤层厚度的选择、炉排的转速选择、停炉压火的操作过程以及各风室风量配比调节等,这些都将影响到炉排的使用寿命,司炉工不只是“烧锅炉”,较要懂得司炉工种应具备的常识,这样才能止确使用锅炉,降低锅炉的运行、维修成木,发挥出锅炉应有的价值。当今很多锅炉使用用户存在这样的现象,那就是所燃用的燃料根木不是设计煤种,使用煤种优于设计煤种,这也是导致炉排烧损的重要原因之一。运行中炉排上的煤层堆积以及部分结焦都会增加送风阻力,严重影响送风的穿透性与扩散性,同样会造成燃煤高温区下移,加快炉排的烧损过程。

    生物质锅炉除尘器进风口和出风口制成一体,采用斜隔板分隔,气流分布均匀,对含尘气体起到预收尘和阻火星的作用,避免了粉尘直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了除尘布袋与电磁脉冲阀的寿命。除尘布袋采用布袋,工作温度<200℃。除尘器密封材料均采用材料。同时除尘器外包采用岩棉保温层,防止在环境条件下结露现象的发生。进风口设置旁通阀门,在锅炉投油、烟温异常、“四管”爆裂等状态下使烟气经旁路管道排放而不经过滤袋,防止高温损坏除尘布袋。


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